大亚湾核电站SIP(T1)试验台改造工程
项目概况
大亚湾核电站原有的T1试验装置已经老化且无备件供应,给试验和维修工作带来不便。因此,开发新型的定期试验装置是非常紧迫和关键的。 同时,广利核公司将虚拟仪器的概念引入SIP系统的仿真,利用计算机仿真技术参与其系统设计;通过这种方法,缩短了设计周期,降低了设计费用并提高了设计质量,基于这些优点利用LabVIEW 进行了SIP系统的虚拟仿真设计。
项目背景
原大亚湾核电站SIP(T1)试验台为80年代的产品,在定期试验过程中存在很大的问题:
- 设备老化、缺乏备件、已影响到正常SIP系统定期试验功能
- 每次只能做一个保护通道的试验,而且不能分步试验
- 输出的信号无隔离功能,使SIP系统存在一定的风险和隐患
- 设备人机界面不友好,人机交互主要靠键盘和打印机来实
现,打印机响应缓慢,试验时间长,并且试验结果无法储
存,修改程序和数据困难
- 无故障分析、数据管理、报告管理、就地参数计算等功能
为试验和维修带来了不便
- 在做ETY、RRA试验时需要外接电阻箱设备,对定期试验
造成很大麻烦。
新增功能
为保证高可靠性,系统除保留原SACMO试验台的全部功能,
还增加了如下功能:
- 改善了人机接口、数据自动存储、打印,使操作更加方便,
减少人因失误,提高试验速度,降低了SIP试验的风险
- 回读T1试验装置送往被测回路的信号,检查I/O模块精确度
- 增加故障分析功能,在定期试验过程中系统会记下通道内
所有模块的输出值,系统具有系统辨识模块,可对保护系
统内具有动态环节的板件进行分析
- 增加动态模块测试功能,针对带有动态模块的通道,记下
通道试验XU动作时模块输出的值,为分析通道故障提供了
便利
- 增加通道分步试验、就地参数计算等功能
- 试验装置与被测机柜电气上实现隔离
- 自动判断测试回路是否接错,有效避免操作人员的误操作
- 试验装置电缆更可靠、轻便、寿命更长、抗干扰性更强
- 搭建硬、软仿真保护通道进行测试,试验装置更可靠
改造后性能对比
- 通道精度:分辨率提升到16位,总体优于0.1%
- 新旧试验台试验数据对比:
* 试验结论全部一致
* 偏差在10mV以内
* 个别通道在20mV以内(允许误差在100mV以上)
对比结论
- 兼容现有试验台功能
- 功能和性能上更强大
- 安全性更高
- 使用和维护更方便